前言:寻找写作灵感?中文期刊网用心挑选的变频调速的皮带智能控制系统设计,希望能为您的阅读和创作带来灵感,欢迎大家阅读并分享。
摘要:针对煤矿井下用皮带运输机控制系统存在的无法调速、电能浪费等问题,设计基于变频调速的皮带智能控制系统。根据交流异步电动机转速、定子阻抗压降原理设计变频调速控制系统。设计方案经实际应用表明,皮带带速能够根据实际输送量进行实时、自适应调速,并达到节能的目的。
关键词:变频调速;智能控制;CAN总线通讯;皮带运输机
传统皮带运输机控制系统采用工频控制模式,即给定皮带运输机额定速度,不考虑载荷情况。该控制模式可导致皮带长时间处于空载、轻载状态,造成电能浪费。同时,皮带运输机工频启动时,会产生较大的瞬时启动电流,对机械部件造成大的电流冲击,缩短皮带运输机使用寿命,增加故障发生率[1]。其问题还包括:1)无法实现精确控制,驱动多台电动机时无法实现转矩、转速、功率一致。2)运行效率低下,运行过程中会产生热量,需配置制冷装置。3)无法实现皮带运输机的软起、软停,机械磨损严重。为解决皮带运输机工频控制模式的缺点,文章以煤矿井下皮带运输机为研究对象,采用变频控制技术、CAN总线通讯技术以及组态软件技术实现皮带运输机的智能控制。
1控制原理分析
皮带输送机采用交流异步电动机驱动滚筒运行,交流异步电动机转速可表示为:式中:p为电动机极对数,s为电动机转差率,对指定电动机而言,参数p和s为恒定值。电动机定子频率f1发生变化时,相关参数也会发生变化并影响调速性能。因此,在调节电动机f1时必须与电压调节匹配,其中交流异步电动机定子线电压可表示为[2-3]:式中:I1为定子电流;Z1为定子等效阻抗;ω1为定子绕组系数;f1为定子频率;Φm为主磁通;kwl为定子绕组串联匝数。由式(4)可知,f1下降时,转速n和Φm下降。当定子线电压U1不变时,U1与E1的差值会增大,定子电流I1会增加,会导致电动机的功率因素降低,影响电动机的负载能力。因此,基于变频控制技术,当皮带输送机负载量较小时,通过变频器降低电动机运行频率,降低皮带运行速度,避免“大马拉小车”现象发生。皮带智能控制系统的设计原理见图1,由调度层、控制层组成。控制层用于控制皮带的运行、停止、加减速以及故障巡查等。按照控制器、变频器、电动机、减速器模式驱动滚筒运转,进而带动皮带运行。控制器与变频器之间按照通讯模式+硬连接双冗余控制模式完成指令、数据传输,保证变频驱动的可靠性与安全性。为监测皮带运行状态,在皮带沿线安装速度、跑偏、温度、纵撕、打滑等传感器,将皮带运行状态传送至控制器并参与逻辑控制、故障报警等。调度层由上位机HMI监控平台组成,除可实时显示皮带运行状态信息、参数设置信息、故障报警等,还可完成对皮带的远程控制,如远程启动、远程停止等。控制层中的控制器以CAN总线通讯模式将皮带运行的所有数据传送至上位机。
2硬件系统设计
基于变频调速的皮带智能控制系统用到的核心硬件部件包括控制器、传感器、变频器以及上位机HMI等。控制器主要完成的功能有模拟量/数字量数据采集、CAN总线通讯、逻辑控制、数据计算及存储以及故障诊断。选用EPEC3724控制器为该控制系统的核心CPU,能够适应煤矿井下恶劣使用环境,防护等级较高,稳定性好。选用三菱的SA-1000高压变频器,采用矢量变频电力驱动模式,调速范围宽、控制精度低,启动电流小,对电网冲击小,能够实现多电动机驱动功率平衡,功率因素高,运行成本低,能够达到节能的效果。传感器中的速度传感器安装于被动转动部件,可精确、实时监测皮带带速并发出故障报警信号;温度传感器用于监测驱动滚筒温度,当温度超限后,发出温度报警信号;跑偏传感器安装于皮带两侧,堆成安装,间距为30~50m;纵撕传感器用于监测皮带的撕裂信号,输出为0~10V电压信号,监测精度小于等于0.02F.S。
3软件系统设计
3.1PLC程序设计基于变频调速的皮带智能控制系统控制层PLC程序采用ST语言进行编写,按照皮带智能控制系统实现的功能,划分为初始化模块、基本逻辑处理模块、变频控制模块、故障处理模块、通讯处理模块、上位机HMI数据处理模块等。设计的变频控制模块以及故障处理模块PLC程序设计流程见图2。皮带运输机开始运行后,控制器首先对输送信息进行检测、存储,如果当前输送量为额定输送量,则保持带速;如果实际输送量与当前带速不匹配并不能达到节能效果,则增加/减少变频器运行频率,进而自适应调节皮带带速。调节变频器运行频率的间隔为1Hz,即每调节一次增加或减少的变频频率为1Hz。为保证皮带运输机稳定、连续运行,对运行过程中的故障需进行预测和处理,如减速机断轴、皮带打滑、皮带跑偏、皮带散料、电动机过热等。当皮带运输机出现故障时,需对控制柜进行停机控制并停止电动机工作,待故障解决后重新上电。
3.2HMI程序设计
基于变频调速的皮带智能控制系统调度层上位机软件基于KingSCADA组态软件完成,程序设计框图见图3,由用户界面、系统状态显示界面、手动控制界面以及预警界面四部分组成。控制层控制器以CAN总线通讯模式将皮带运行的所有数据传送给KingSCADA组态软件平台。KingSCADA平台将数据进行解析后映射至本地变量并完成动态链接、实时更新[4-5]。通过该上位机HMI监控平台,可完成用户登录/注销/注册;可实时查看带速、输送量等关键数据的实时曲线、历史曲线;可对皮带电动机进行远程启动、停止以及调速控制;可对传感器的阈值范围进行设置并查询、监测报警信息。
4应用分析
为验证设计的基于变频调速的皮带智能控制系统的实用性和正确性,在某煤矿井下用皮带运输机完成工业性试验。选用的皮带运输机主要技术参数见表1。进行工业性试验时,考虑不同额定带速情况时,实际输送量为额定输送量的70%、60%以及50%时皮带带速调整值,数据统计见表2,为皮带最佳运行速度。皮带运输机变频方案最佳运行模式可由式(5)~(8)决定[6]:式中:Q额定为皮带运输机额定输送量,t/h;V额定为额定输送速度,m/s;S为物料面积,m2;k为调节系数,可查表;ρ为输送机的物料密度,kg/m3;Φ为比例系数,可查见表2。由式(5)~式(8)可知,皮带变频调速时的频率和变频后的带速是同步变化的,且变化率相同,都为Φ。
5结语
采用变频控制模式,根据物料承载状态,自适应、实时调节皮带带速,可避免空载、轻载、超载情况发生,达到节能降耗的目的。同时可实现异常状态时皮带电动机保护软停机,降低启动电流,延长皮带运输机机械部件的使用寿命[7-8]。
作者:张德明 单位:西山煤电集团有限责任公司官地煤矿