前言:寻找写作灵感?中文期刊网用心挑选的新型实验钻机行走平台设计探析,希望能为您的阅读和创作带来灵感,欢迎大家阅读并分享。
摘要:为减轻实验钻机整机重量、增强钻机移动的灵活性,对行走平台进行了优化设计,最大程度地减小行走平台的外形尺寸和质量。通过理论分析,计算行走平台的行走能力。通过液压仿真,模拟钻机的行走及爬坡工况。
关键词:行走平台;理论计算;行走工况;爬坡工况
0引言
煤矿坑道钻机是保障煤矿安全生产的关键设备之一,由于煤矿巷道空间尺寸有限,钻机在井下施工时受到各种约束,增加了工人的劳动强度,且影响施工效率。对钻机进行电控化升级,提高钻机自动化水平是解决这一问题的有效手段。为保障安全,电控化钻机在投入使用前,需要搭建一个实验平台进行技术可行性验证。
1实验钻机行走平台模型建立
实验钻机作为新技术载体,只在地面进行验证,为保证灵活性及移动搬迁方便,在满足使用要求的前提下,要尽可能减小实验钻机行走平台的外形尺寸及质量。本文选用橡胶履带,其具有重量轻、噪声低、振动小、接地比压小、对路面损伤小等优点。采用NX软件对行走平台进行三维建模,模型如图1所示。
2理论计算
行走平台上的泵站、主机、阀组等零部件以及胶管、液压油总质量0.8t,行走平台的焊接车体质量0.29t,橡胶履带质量0.4t。钻机泵站为行走平台提供恒定流量14.2L/min,行走马达最大工作压力14MPa。为保证履带既有足够的驱动力,又不会发生打滑现象,履带驱动力Fk需满足以下条件:fG≤Fk=2Tkηirk≤(0.7~0.9)G(1)Fk≥Wz=GμβL4B(2)履带驱动轮扭矩Tk=12πpkqkixηmηj(3)式中f———履带滚动阻力因数,取f=0.10;G———钻机自重,取G=14.60kN;ηi———履带行走机构效率,取ηi=0.90;rk———履带驱动轮节圆半径,取rk=0.19m;Wz———钻机原地转弯阻力,kN;μ———履带与地面的摩擦因数,取μ=0.60;β———转弯时履带板侧边刮地的附加阻力因数,取β=1.15;L———履带轮距,取L=0.85m;B———履带轨距,取B=0.70m;pk———履带马达的工作压力,MPa;qk———履带马达的排量,取qk=16.1mL/r;ix———履带马达的传动比,取ix=39;ηm———履带马达的机械效率,取ηm=0.97;ηj———履带减速器的效率,取ηj=0.96。由式(1)~式(3)得出履带驱动力Fk=8.82kN,且满足式(1)、式(2),即履带驱动力满足使用要求。履带行走速度vk=2πrknk(4)履带驱动轮转速nk=1000Qkηvqkix(5)式中Qk———履带马达的流量,Qk=7.1L/min;ηv———履带马达的容积效率,取ηv=0.98。由式(4)~式(5)得出履带行走速度vk=0.79km/h。
3仿真模型的建立
在维持钻机性能的前提下,简化行走平台液压系统模型,并采用AMESim元件库中的模块对液压系统进行搭建,搭建后的仿真模型如图2所示。根据现场环境及钻机实际重量,经过理论分析计算,施加在行走平台单侧驱动轮上的最大转矩为931.10Nm。钻机主要有行走、爬坡2种工况,针对这2种工况分别进行动态仿真分析。
4行走工况仿真结果
实验钻机在水平地面行走时,设置行走平台负载转矩为931.10Nm,将仿真时间设为4s,为方便分析,设定泵开启和行走换向阀换向同时进行,运行仿真模型,得到泵、马达流量输出对比曲线如图3所示,泵出口、行走马达压力对比曲线如图4所示。由图3、图4可知,液压泵站为实验钻机提供恒定流量14.2L/min,0~0.3s泵站提供的液压油经管路流向行走马达,0.5s后,马达流量趋于稳定;开机瞬间泵出口压力波动较大,泵受到一定的冲击,行走马达压力持续升高,压力达到一定值后钻机开始行走,1s后行走平台马达驱动力和阻力达到平衡,钻机匀速行驶。
5爬坡工况仿真结果
实验钻机进入爬坡工况时,假定钻机启动后匀速行驶5s进入坡度为15°的斜坡,爬坡工况模拟持续15s,仿真时间设置为20s。参数设置时,在5s后给实验钻机添加0~16400N的斜坡阻力,运行仿真模型,得到行走马达进口压力变化曲线如图5所示。由图5可知,0~5s钻机由静止状态启动随后匀速行驶,行走马达进口压力在0~0.5s持续上升,0.5s后保持稳定,5s时钻机开始爬坡,行走马达进口压力出现波动,随后压力平稳上升直到最大值。
6结语
本文对实验钻机行走平台进行了优化设计,采用橡胶履带,在满足使用要求的前提下,极大提高了钻机的灵活性;通过理论计算分析行走平台的行走能力,最后通过液压系统仿真分析模拟了实验钻机的行走及爬坡工况。
作者:赵雪锋 单位:中煤科工集团西安研究院有限公司