导热油炉烟气超低排放工程设计探讨

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导热油炉烟气超低排放工程设计探讨

摘要:江苏德力化纤有限公司积极响应江苏省打赢“蓝天保卫战”的生态要求,于2017年,为公司自有的3×1200万大卡/小时燃煤导热油炉,配套建设烟气超低排放工程。采用“SCR脱硝”+“布袋除尘器”+“大湿法脱硫”+“湿式电除尘器”的工艺设计。SCR脱硝反应器采用2+1布置;除尘采用高效脉冲式布袋除尘器+后置湿式电除尘器;脱硫工艺采用成熟可靠的石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术(简称大湿法),设计按5/35/50的超低排放指标执行。该项目设计的特点是工艺先进,技术可靠,动设备可实现在线检修,满足净化系统长期运行。

关键词:超低排放设计;工艺先进;长期运行

0引言

德力化纤是世界500强企业恒力集团下属核心子公司,公司有3×1200万大卡/小时燃煤导热油炉,为公司聚酯纤维生产提供热源。锅炉烟气原来采用水膜塔进行除尘脱硫,并且没有脱硝工艺。原来的脱硫指标是200mg/Nm3,烟尘指标是50mg/Nm3。随着国家对大气治理的标准的提高,特别是2015年十二届全国人大三次会议《政府工作报告》明确要求推动燃煤机组10/35/50超低排放改造,德力化纤积极响应国家及省政府号召,决定对现有导热油炉烟气进行超低排放改造。系统采用“SCR脱硝”+“布袋除尘器”+“大湿法脱硫”+“湿式电除尘器”的工艺设计。SCR脱硝反应器采用2+1布置,还原剂为氨水,每台炉设置1个SCR反应器;采用布袋及湿电两级除尘,3炉合用1套。布袋为脉冲式,湿电采用逆流式,布置在吸收塔塔顶;脱硫工艺采用成熟可靠的石灰石-石膏湿法烟气脱硫技术(简称大湿法),3炉1塔方案。设计按5/35/50的超低排放指标执行,关键技术采用浙江大学专利技术。德力化纤燃煤导热油炉,是利用锅炉内燃煤燃烧产生的高温烟气,加热炉内换热管内的导热油,再由循环油泵强制液相循环,将热能输送给生产聚酯纤维用热设备,继而返回锅炉重新加热。聚酯纤维生产的特点是中途不能停机,否则损失很大。另外,由于导热油炉的热介质是导热油而不是水,为安全起见,导热油炉不宜炉内喷氨。导热油锅炉烟气设计参数见表1。

1总体设计思路

新建的烟气超低排放工程,系统流程如图1所示。每台锅炉对应设置1套SCR脱硝反应器,反应器采用2+1布置,催化剂为蜂窝式,反应温度为300℃~420℃。还原剂为20%浓度氨水,利用旋风式氨水蒸发器进行蒸发,再由网格式喷氨格栅注入SCR反应器上游烟道与烟气混合,进行脱硝反应,脱硝效率≥80%,保证出口NOx≤50mg/Nm3。每套SCR尾部设置氨表,监测NH3逃逸浓度低于2.5mg/Nm3。整套SCR装置烟气阻力为1000Pa。SCR反应器后由余热锅炉及空预器将烟气温度降低至160℃,然后分别由3台锅炉引风机加压,3路烟气汇总进入布袋除尘器除尘。布袋除尘器(全厂共1套)采用高效脉冲式布袋除尘器,滤袋材质为PTFE+PTFE,过滤面积为2830m2,分为2个室。清灰采用“脉冲反吹清灰”的方式,清灰控制采用“定时清灰”和“差压清灰”两种方式,脉冲阀为淹没式。布袋系统除尘效率≥99.93%,确保出口烟尘≤20mg/Nm3。布袋除尘器烟气阻力≤1500Pa。布袋除尘器灰斗收集下来的干灰则由仓泵系统输送至灰库。布袋除尘后的烟气,由增压风机加压,进入吸收塔进行脱硫。脱硫系统采用石灰石-石膏湿法,新建一座吸收塔(3炉1塔),吸收塔采用逆流式空塔喷淋技术,配置4层喷淋层,液气比为20L/Nm3。吸收塔下半部为浆池,用于浆液循环,浆液PH控制在5.5(微酸性)左右,以防止塔内结垢。为了提高脱硫效率,吸收塔内设置1层多孔增效托盘,同时在每层喷淋层底部加装1层聚气增效环,脱硫效率≥98.5%,确保净烟气SO2浓度≤35mg/Nm3。烟气脱硫系统阻力≤1200Pa。在吸收塔喷淋层上部设置湿式静电除尘器,进行二级除尘。湿电筒体为圆形,直径比塔径大,需扩径。湿电阳极采用导电玻璃钢蜂窝管,规格为φ350×6000,湿电集尘面积1167m2。阴极线采用2205合金芒刺管。湿电的含尘脱除液可以直接掉落到塔内浆池,不需要单独再设置导流管。湿电除尘效率≥80%,确保出口净烟气烟尘≤5mg/Nm3。湿电除尘器烟气阻力≤300Pa。湿电除尘器顶部设置直排烟囱(排烟温度50℃),既节省净烟道材料,又降低烟气阻力,减少增压风机电耗。

2设计特点及效果

本次工程设计有如下特点:(1)设计指标先进:即SO2≤35mg/Nm3,NOx≤50mg/Nm3、粉尘≤5mg/Nm3。所有指标均满足超低排放标准,粉尘指标还高于国家超低标准一个级别。(2)工艺先进:脱硝采用SCR大脱硝,工艺十分成熟。该脱硝系统启动快、效率高。脱硫为国内最成熟的石灰石-石膏.湿法脱硫,塔内设置脱硫增效盘+增效环。除尘是在布袋除尘器(20mg/Nm3)的基础上,再在吸收塔出口配套建设1台湿式静电除尘器二级除尘,确保粉尘低于5mg/Nm3。(3)系统流程简洁明了,运行、检修、维护方便。(4)由于采用3炉1塔,布置紧凑、节约场地。另外,还采用塔顶烟囱,取消了净烟道,也节省了场地。(5)资源重复利用:脱水之后的石膏可卖到附近水泥厂,作为水泥添加剂废物利用。(6)因聚酯纤维生产特点是中途不能停顿,所以锅炉必须365天开机,导致烟气净化系统没有大修时间。所以,本次设计易坏的转动设备均配有备用,如循环泵、搅拌器、氧化风机等,他们都具有在线检修及更换功能。布袋除尘器已经设置大旁路,也可以短时间停机检修。另外,公司考虑建设1台天然气锅炉及配套SCR脱硝装置,以用于本净化系统临时整体停机的应急。本工程于2017年3月开工建设,与同年10月竣工并投运,所有运行指标达到设计要求,新建的净化系统设备如图2所示。

参考文献

[1]罗建明,胡宏兴.燃煤热电企业超低排放项目设计概论[J].科学技术创新,2021.

[2]薛永明,陆方荣,胡宏兴.烧结机烟气深度协同处理[J].现代工业经济和信息化,2019.

作者:王浩 胡宏兴 单位:江苏德力化纤有限公司 浙江北高峰环境工程有限公司