膏体浓缩技术铜矿废水处理研究

前言:寻找写作灵感?中文期刊网用心挑选的膏体浓缩技术铜矿废水处理研究,希望能为您的阅读和创作带来灵感,欢迎大家阅读并分享。

膏体浓缩技术铜矿废水处理研究

【摘要】

膏体浓缩技术广泛的应用于选矿领域,该矿将膏体浓缩技术推广到铜矿浸出酸性废水处理过程中。膏体浓缩可以快速实现水处理尾渣的固液分离,有效提高尾渣的固体质量浓度,延长尾矿库的使用年限。

【关键词】

膏体浓缩;废水处理;固液分离

1概述

某铜矿属低品位伴生硫化矿,采用湿法堆浸-萃取工艺提铜。在浸出后期,硫酸和三价铁的浸出速率加快,致使萃取中铜的选择性下降,该矿用开路萃取余液的方法来降低硫酸和三价铁的积累。由于污染物含量高,石灰中和处理后存在尾矿体积大、含水率高、沉降慢的次生问题。经测定,中和后尾矿含固率约5%,经普通浓缩后约10%,难以贮存或处置。同时,该矿面临雨季和台风季节,对污水处理和固液分离的速率要求高,传统的浓缩设备已无法满足生产需要。根据浓度大小,尾矿分为浆体尾矿、膏体尾矿和尾矿滤饼。该尾矿属于浆体尾矿,流动性强、屈服应力低,固液分离困难。尾矿滤饼生产成本高、难以规模化。膏体是一种具有流动性和一定的屈服应力,并有足够的呈胶体状态的、不离析的固液混合体[1]。其主要特点是能保持固体颗粒不沉降、不分离、浓度高、粘度高,且能形成固定的形状[2]。同时,通过蒸发、固结等作用将含水率降到最低,可以提高了尾矿坝的稳定度[3]。根据尾矿的性质,该矿选取膏体浓缩技术对萃取余液后继处理进行应用研究

2物料性质

萃取余液中和处理后,尾矿的主要成分有CaSO4、Fe2O3、SiO2等。固体颗粒密度为2.5t/m3,95%以上粒度在325目以下。根据经验数据,膏体中至少有15%以上的小于20μm的粒级,才能保证流动特性并保持有足够的呈胶体状态的水,生成不离析的混合体[4]。该尾浆能够满足经验要求。

3膏体浓缩试验研究

3.1静态沉降试验

根据筛选,本次试验采用MF10絮凝剂。在最佳给矿浓度1%的工况下,絮凝剂配制浓度0.1%,做静态沉降试验。在絮凝剂的用量为68.5g/mt时,沉降速度为3m/hr,底泥的最大质量浓度为15.6%。上清液清澈,没有细颗粒物悬浮,底泥流动性良好。

3.2流变参数测定

浆液的流变参数主要是屈服应力。细颗粒在浆体中与周围物料进行物化作用形成絮团,絮团相互搭接形成絮网,这种网状结构具有一定的抗剪能力,即屈服应力。只有施加不小于屈服应力的外力作用,浆体才会流动[5]。不同性质的尾矿,由于固体的比重、粒度、比表面积、添加剂不同,膏体的浓度值和屈服应力值也不尽相同。尾矿粒度越细,形成的膏体的浓度范围越宽,固体质量浓度的值也越小。本试验采用VT550粘度计进行测定。将质量浓度1%的浆液加入2000ml量筒,絮凝剂投加量与沉降试验用量相同。矿浆沉降24h,部分矿浆经过真空过滤机过滤,获得浓缩固体浓度为40%。随着底流浓度的增加,矿浆的屈服应力急剧增大。在底流浓度40%时,屈服应力达到770Pa。

3.3膏体浓缩连续试验

为确认膏体浓度,收集膏体浓缩机选型所需的试验数据,开展2-L沉降试验、流变学参数试验和膏体连续试验。

3.3.1批次沉降试验

经过试验,确定进料的最优固体质量浓度为1%。絮凝剂对膏体触变有促进作用,但存在添加极限,超过后触变性变化不大。本试验絮凝性MF10用量为158.7g/mt,沉降速度为4m/hr。底流最大质量浓度为12.92%。上清液清澈,无细颗粒物悬浮,底泥流动性良好。

3.3.2流变参数确认

本次流变参数试验通过塌落度试验完成。实验工况与沉降试验相同。部分膏体经过真空过滤机过滤,获得浓缩固体浓度为34.4%。

3.3.3连续性实验

膏体材料的塌落度分析可以表征膏体和易性的变化情况,也可以分析膏体的流动性。本次连续试验给料浓度为1%,絮凝剂用量120g/t,进料流量3.43ml/s,耙架转速8rpm。经过连续运行,得到塌落度60~75mm。并且随浓度的增加,塌落度逐渐降低,浆体粘度和屈服应力逐渐增大。综上,该尾矿具备膏体浓缩的可行性。因膏体存在突变的临界浓度,超过后,料浆的流动性会急剧降低,故该矿将膏体尾矿的浓度定为30%。

4膏体浓缩的工业应用

根据实验,结合生产,该矿的膏体浓缩机选型的主要技术参数有:总固体负荷32t/h,入料流量621m3/h,浓度5t%,比重1.032t/m3,尾矿浓度30%,比重1.22t/m3。膏体浓缩机选型结果为:直径15m,池壁高度14m,底部锥角30°,驱动功率30kW。经过调试,膏体尾矿指标达到设计要求。同时,上清液SS<15ppm,金属离子指标符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。

5经济效益分析

该系统年均运行330d,日均入料12000m3。按原有方式,长期(≥30d)沉降后底泥浓度不足20%,年度占用库容89.76万m3。膏体浓缩后,底泥质量浓度提高到30%,排放后经过7d沉淀提后达到37%,年度占用库容量34.82万m3。综上,年度可节约库容59.94万m3。库容建设费用约10.52元/m3,则年度可节约577.97万元。扣除膏体运行费用241.32万元,则年度可节约336.62万元。

6结论

(1)膏体浓缩机能够快速的实现水处理尾矿的固液分离,上清液稳定达标,尾矿浓度达到设计要求。(2)膏体浓缩机缩减了尾矿的体积,一定程度上延长了尾矿库的使用年限。

作者:王会刚 单位:紫金矿业集团股份有限公司

参考文献

[1]刘洪均,徐涛,谷志君,等.膏体与尾矿膏体排放技术[J].现代矿业(增刊),2010:114~121.

[2]印万忠.尾矿膏体浓缩和堆存技术现状[A].第五届尾矿库安全运行技术高峰论坛论文集[C].2012:4~9.

[3]吴爱祥,杨盛凯,王洪江,等.超细全尾膏体处置技术现状与趋势[J].采矿技术,2011,11(3):4~8,18.

[4]谷志君.最大型深锥膏体浓密机在中国铜钼矿山的应用[J].黄金,2010,31(11):43~45.

[5]郑伯坤.尾砂充填料流变特性和高浓度料浆输送性能研究[D].长沙:长沙矿山研究院,2011.