助理工程师工作小结范例6篇

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助理工程师工作小结

助理工程师工作小结范文1

【关键词】距离保护;交流失压;阻抗继电器

电压互感器(TV)二次回路异常导致加在保护装置上的电压下降(甚至降为零)这一现象常称为交流失压。电压互感器二次回路异常主要指电压互感器二次回路断线,电压互感器二次回路接的负载多,连载母线上的各个连接元件的保护装置如线路保护、变压器或发-变组保护、母线保护以及各种测量仪表等均是该母线上的TV的二次负载。本文主要分析在无断线闭锁功能的情况下,交流失压给距离保护带来的影响。

1.短路时距离保护安装处电压的计算

距离保护能够反应输电线路一端电气量变化。图1所示系统中,若线路上K点发生短路,保护安装处的某相的相电压应该是短路点的该相电压与输电线路上该相压降之和,保护安装处的相间电压可以认为是保护安装处的两个相电压之差。

图1 短路故障示意图

2.不同情况下交流失压对距离保护的影响

2.1 TV二次回路开关跳开或熔断器熔断。如图2中C相的快速小开关断开,二次回路接的负载很多较多,A相和B相上的电压经过负载的分压使C相上的电压并不为零。(如图3中相量的电压,与断线前的电压相位相反,数值上等于断线前电压的一半。)

图2 TV二次小开关或熔断器断开

图3 电压向量图

以下是某110kV变电站110kV线路间隔电压和电流相角测试结果。

表1 某110kV变电站110kV线路间隔电压和电流相角测试结果

根据表1,以某110kV变电站送电端的方向阻抗继电器为例,实际为发出有功功率,同名电压超前电流相角15度:

1)当发生C相快速小开关断开时, AB相上的相间阻抗继电器由于电压、电流与断线前完全相同,所以继电器不会误动;

2)BC相上的相间阻抗继电器由于电流超前于电压,测量阻抗落在第Ⅳ象限,因而不会误动;

图4 BC相上的相间阻抗继电器向量图

图4所示,当C相的快速小开关或熔断器断开,该电压与断线前的电压相位相反,数值上为断线前电压的一半。以为基准,滞后,滞后,则超前,BC相间阻抗的角度,测量阻抗落在第Ⅳ象限,距离保护不会误动。

3)对于CA相上的相间阻抗继电器,由于电压超前于电流,测量阻抗位于最大灵敏角附近,再加上电压幅值小了一半,因而在重负荷时继电器将可能误动。

图5 CA相上的相间阻抗继电器向量图

如图5所示,根据所给参数,以为基准,滞后,滞后,那么滞后,所以CA相间阻抗的角度,输电线

路的正序灵敏角一般为左右,接近最大灵敏角,阻抗继电器的测量阻抗,测量电压的幅值小了一半,输电线路在重负荷的情况下,测量电流(负荷电流)变大,测量阻抗值变小,阻抗继电器可能误动。

2.2 电压互感器二次回路断线的第二种情况是在装置后端子上或屏上端子由于接触不良造成的断线,这时加到保护装置的断线相上的电压为零。下面以A相断线为例进行分析:

1)A相上的接地阻抗继电器由于测量阻抗为零,继电器有可能误动;

2)B相和C相上的接地阻抗继电器由于电压、电流都没有变化,因而不会误动;

3)图6为A相断线时的AB相间阻抗继电器向量图。以为基准,当A相电压正常时,超前;当A相断线后,,电压的幅值是断线前电压的,超前,电压与电流的夹角比断线前大了,测量阻抗落在第Ⅰ象限且更趋向于最大灵敏角,因此重负荷时继电器可能误动。

图6 AB相上的相间阻抗继电器向量图

4)接于送电端CA相上的相间阻抗继电器,由于电压与电流的夹角比断线前减少了,电压将落后于电流,测量阻抗位于第Ⅳ象限,阻抗继电器不会误动;

5)接于BC相上的相间阻抗继电器,电压和电流都没有变化,不会误动。

3.小结

目前,大多微机线路保护采用两相电流差的变化量(即突变量)和零序电流作起动元件,当电压互感器二次回路断线时,电流没有变化、距离保护不会误动,但此种电压二次回路的异常需设法进行检测。此外需将距离保护闭锁,以避免电压二次回路断线期间再发生区外短路或由于系统扰动等原因引起距离保护误动。

参考文献

[1]国家电网公司继电保护培训教材[M].北京:国家电力调度通信中心.

[2]高压电网继电保护运行与设计[M].北京:中国电力出版社.

作者简介:

武冬冬(1978―),男,晋城供电公司助理工程师

郭亮(1982―),男,晋城供电公司助理工程师。

助理工程师工作小结范文2

【关键字】 数据通信课程 信息化教学设计 教学改革 考核评价

一、课程教学现状分析

数据通信技术融合了通信技术和计算机技术,是21世纪发展最快、影响最深远的技术。随着数据通信技术的应用深入到社会经济的各个领域,网络基础设施建设、管理和维护的人才需求也在不断增加。高职院校为国家培养基层技术人才,在数据通信网络领域变得更为紧迫,因而掌握数据通信的理论原理和实操技术对高职网络通信类专业的学生更为重要。

由于该课程是校企合作专业承上启下的专业支撑课程,其教学目标是在确定本门课程针对的岗位群之后,根据岗位群对学生专业技能和能力素质的需求,与企业专家共同讨论而制定的,并围绕企业实际的工作项目来设置教学内容,实现学习与实践的无缝衔接。课程使用中兴通讯NC教育系列教材《IP网络技术》,针对学生基础薄弱、喜欢动手实践的特点,校企合作配备了中兴公司开发的ZXR10交换机、路由器实训设备以及Cisco仿真软件,解决了以往教学过程中,缺乏有效的信息化手段,仅通过知识内容讲解,学生无法掌握交换机、路由器的内部结构和开通交换设备的问题。根据实际工作项目的复杂程度,笔者设计出局域网搭建、网络间互连、网络扩展技术及应用、交换技术典型案例分析等典型项目,每个项目包含了一系列循序渐进的小任务,配合中兴ZXR10系列交换机、路由器及Cisco仿真软件等实训设备进行理实一体化教学。学生通过对数据通信课程的学习,能够掌握数据通信技术的基本构架、原理及组网方式,掌握数据配置和业务调试、设备故障排查、故障处理及设备维护的基本技能,具备IP网络分析和IP网络优化与维护的基本技能。经过2年多的项目化教学实践,不但强化了学生在团队沟通协调能力、方案设计技能,同时还提升了学生职业素养,取得了良好的教学效果。但由于本门课程理论性强,知识点枯燥,重点难点多,笔者也发现学生在课堂上虽然动手实践能力得到充分发挥,但学习主动性和创新思维能力还有待进一步增强。

二、信息化教学资源在数据通信课程中的运用

近年来,在信息技术推动职业教育改革创新的大背景下,国内多所高职院校(包括深圳职业技术学院、北京工业职业技术学院等)校企合作专业都相继开展了信息化教学研究及实践,取得明显效果。为提高课程教学水平,强化教学效果,笔者以现代教学理念为指导,以信息技术为支撑,应用现代教学方法,将信息技术、数字资源进行有效融合,充分运用到教学中去,突出教学重点,解决教学难点,系统优化教学过程,最大限度地激发学生的学习主动性。

在教学过程中,笔者借助信息技术将课程教学与实践教学进行有机融合设计,创造逼真的职场环境和氛围,基于学生的学习能力、习惯、基础、层次等特征,以信息技术为支持,充分应用中兴ZXR10系列交换机、路由器实训设备,综合运用多媒体课件、个人电脑、在线视频会议系统、中兴数据通信助理工程师认证题库、Cisco仿真教学软件、“快乐Study11”微信公众号平台等信息化资源,将课前预习、课堂学习、课后复习三大过程有序结合,营造出真实的信息化环境,搭建师生、生生高度互动的信息化教学平台,突出课程教学重点,解决教学难点,系统优化教学过程,最大限度地激发学生的学习兴趣,提高学习主动性。

课前,笔者通过公众微信号推送电子教学任务书,提出了教学目标、教学内容以及本节知识重难点供学生预习,激发学习兴趣。课上,在理实一体化教学法的基础上,综合运用1+N、团队合作、角色扮演、竞赛角逐等教学方法(如图1),利用多媒体课件讲解分析理论知识,并借助中兴ZXR10系列交换机、路由器进行实操演练,Cisco仿真软件辅助练习。课堂上,笔者作为主讲教师负责课程的讲授,引导学生去思考,提出项目设计目标,引导学生思考并设计方案。学生运用网络、实操设备、仿真软件等信息化手段,根据项目要求,进行个人项目方案设计,小组项目方案设计环节,锻炼学生分析、解决问题的能力,强化沟通能力。助理教师则辅助学生完成项目设计方案,帮助同学解答疑难问题。当同学设计完成以后,通过在线视频会议系统,将设计方案上传给企业老师,通过与实践经验丰富的企业教师进行互动,学生的学习兴趣明显提升,企业教师也给予学生更为专业的指导,形成1+N的教学模式。通过项目分组实战竞赛,充分锻炼学生的团队合作能力,沟通交流能力,以及未来工作中的可持续发展能力,强化学习效果。

课后,学生可通过公众号巩固知识点,查看课后小结,完成章节练习,了解行业资讯,反馈留言,预习新课等,充分利用碎片化时间,随时随地进行学习。此外,学生还可免费使用Cisco仿真软件进行课后拓展提高,复习实操配置任务,巩固实操技能。在同学们课后提出疑难问题时,教师还可通过QQ群为同学解答,或通过网络在线直播平台为有定期开设在线直播课程,学生可通过直播平台实时提问,教师及时解答。

本课程的考核按实训40%,平时20%,期末笔试40%计算。遵循过程与结果并重的原则,根据平时项目中的学生自评,小组成员互评,组长重点评价,教师总结评价4种方式进行综合测评,形成的多元化教学评价,得出学生的实训考核成绩以及平时成绩。理论部分的40%则通过期末笔试来考查的专业知识掌握情况。本课程还实行以证代考,学生通过中兴数据通信网络助理工程师认证考试即可获得本课程成绩。

助理工程师工作小结范文3

[关键词]机械结构;优化设计;趋势

中图分类号:TH122 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)22-0121-01

机械产品应用范围相对较广,为确保机械产品在我国日常生活及企业从生产中得到有效应用,实施优化设计十分必要。目前我国已经针对机械结构优化设计进行了研究,并取得一定成果,主要表现在船舶行业、焊工航天以及汽车行业等[1]。机械结构的优化设计可有效提高其产品性能并增加其自身市场竞争力,对其市场发展起重要作用。

1 机械结构优化设计

随着科学技术的发展进步,加快了机械产品更新的速度,以往在制造机械产品时主要采用大批量生产的方法进行,产品相对单一,目前在实施机械产品加工时多采用小批量加工模式,可确保产品的多样性。为确保生产企业的利润,在生产机械产品时需注意将其生产周期缩短,最大限度在确保至质量的前提下降低生产成本。通过实施优化设计可满足上述目标,在一定程度上缩短生产时间并降低成本,通过效率抢占市场。机械结构优化设计目前已在船舶制造、交通工具、航空航天、冶金、纺织、建筑等多领域应用。

机械结构优化设计流程主要包括:(1)针对所优化机械产品尽心目标函数优化设计,可确保机械产品相关技术指标符合优化要求。(2)设计机械产品优化函数变量,变量设计包括机械产品长度、厚度以及弧度等相关结构参数。(3)对机械产品优化设计约束条件进行设定,对计算过程中各项变量浮动范围进行限定。(4)通过以上步骤得出多种优化设计方案,分别对不同方案进行评价,根据机械结构优化设计需求选择最佳方案实施。

2 机械产品优化设计应用分析

2.1 尺寸优化设计

机械产品实施优化设计过程中对尺寸数据有精准的要求。因此实施优化设计汇总需确保各零件尺寸与实际工作需求相符,若产品为多个零件组成结构,若其中一个零件尺寸存在误差均会对零件连接效果造成极大影响,甚至加剧机械磨损导致产品报废。因此机械产品零件越多及机械结构复杂程度越高,对各零件精细度的要求也有所提高。开展机械产品尺寸优化的前提条件机械产品拓扑关系及形状不发生改变,通过计算机技术的应用对具体尺寸变化进行有效调整,可确保机械产品性能的增强。

2.2 形状优化

为确保机械产品性能的全面提升,在进行优化设计时也可从机械产品形状入手开展优化。因多数大型机械设备自身结构相对复杂,各部件形状也具有多样化,很难进行分析,为优化设计进展带来一定困难。我国目前已经针对结构优化方面出现研究成果,如田方针对轴对称机械零件开展的优化设计以及王世军针对机器人结构的优化等。

2.3 拓扑优化

以往在实施机械结构优化设计中多侧重于进行结构参数优化,未针对机械零件拓扑结构实施优化设计。随着机械结构设计意识的提高,优化中心开始向拓扑结构优化方向转换。拓扑设计优化主要在离散结构以及连续结构方面体现,其中离散结构优化设计主要是通过对多个关键点连接方式方面入手,改优化前提是确保上述关键点位置的确定。连续拓扑优化设计主要针对孔洞形状、数量、分布情况、部分结构边界开展的优化。

2.4 动态性能优化

机械产品动态性能主要指的是机械结构受外界作用下显示出外型变化规律,包括相关运动参数等[2]。机械产品实施动态性能的优化设计可明显反应出改产品工作强度及寿命情况。因此对机械结构动态性能开展优化设计不仅能减轻机械工作负担还可在同等工作强度条件下对其使用寿命进行延长。

2.5 多学科结构优化设计

开展机械结构优化设计中需应用多科学角度入手,单独使用某科学角度无法得出理想优化结果,应从多学科角度进行,确保优化设计的多学科化、总体化及系统化,确保优化设计程度符合实际需求或超出预期目标。

3 机械结构优化设计趋势

随着时展进步及行业前景变化发展处机械结构的优化设计,通过近年机械结构优化设计的开展已经从简单化优化设计想结构系统大型化及复杂化机械发展[3]。通过产品设计变量的不断增加,造成结构分析推到以及计算数值方面难度均有所提高,特别是进行特殊结构优化时无相应数据及公式进行应用。在针对大型机械结构进行优化设计时,需将复杂结构进行分解,逐步对各子结构分别进行优化,在优化过程中若设计多学科优化设计也可分科学进行优化。通过对计算机技术的有效利用,确保机械结构优化设计多方向发展。该技术主要代表包括模仿神经网络和遗传算法的人工算法,该算法适合在连续混合机离散变量全局优化中应用,可对产品准确度及应用质量进行提高。针对拓扑结构的优化设计时目前开展机械结构优化设计研究的主要方向,因实施拓扑结构优化可谓机械结构整体优化方案的设计提供科学依据,确保寻找出最佳设计方案,该方法多在大型机械优化上应用,可通过较复杂的计算实施优化,对大型机械尺寸、形状进行优化,提高其产品性能。

4 小结

机械结构优化设计的开展可帮助提升机械产品性能及质量,为机械产业的发展提供了方向及机遇。优化设计的实施可缩短机械产品生产周期并提高机械制造行业竞争力,推动机械产品优化发展。

参考文献

[1]张钟文. 试析机械结构优化设计的应用及趋势[J]. 装备制造技术,2016,07:270-271.

[2]曾文忠. 机械产品设计的结构优化技术应用策略探究[J]. 湖南农机,2014,09:44-45.

[3]周继瑶. 论现代机械中的结构优化设计[J]. 企业科技与发展,2013,09:19-21.

作者简介:

助理工程师工作小结范文4

关键词:液压故障;采煤机;诊断方法

DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.14.047

采煤机在煤炭生产单位占有很大地位,采煤机的好坏直接决定了煤矿的生产利益。采煤机工作环境恶劣,在生产过程中既受到来自煤炭、岩石等的巨大冲击,还受到煤尘、水雾等其它的污染物,所以,准确判断故障并及时处理,才能有效保障矿井的高效生产。采煤机中故障率最高的是液压系统故障,因此需要准确判断采煤机液压系统的故障点。

1 采煤机液压传动系统主要组成

采煤机液压系统主要有泵电机,泵(齿轮泵、柱塞泵),高、低压溢流阀,调高油缸,粗过滤器,精过滤器,压力表组件,手动液动换向阀,电磁阀,压力继电器,液压制动器,蓄能器,集成阀块,油箱等组成。下图为典型采煤机液压原理图:

2 采煤机液压故障诊断方法

2.1 利用液压原理图查找法

液压系统原理图就是该液压系统原理的集中体现,它清晰的表述了动力元件的能量输送方式,执行元件的动作执行情况,操作控制元件的控制状态、方式,辅助元件在系统中辅助作用,通过液压原理图我们就能够很好的查找液压故障。一般故障排除及其步骤如下:

第一步是要学会从液压系统中分离出故障点。要求必须对液压系统原理图有足够的了解才能准确分离故障点。

第二步为“原因列举”。列举出所有造成该故障点的原因。

例如图1中左调高油缸“调高无力”故障可能的原因和部位,可能情况如下:

①左调高油缸―油缸密封件失效或损坏;②高压溢流阀―压力调整过低或压力无法上调;③泵―泵内损伤,输出流量达不到要求;④油箱―油量不够。

第三步为“逐步排查”。

如果油箱油量不够,肉眼容易观察出,根据情况可剔除原因④。

如果泵内损伤或者吸油管进气,对整个系统都会造成影响,右调高油缸也不动作。如果反之,可剔除原因③。

将手动液动换向阀打到调高位置,调节高压溢流阀,如果压力上不去,右调高也不动作。如果是,故障原因为②,如果否,排除②。

如果油缸密封件失效或损坏,不仅调高无力,即使调高了也会慢慢自然下落。但拆卸油缸工作量大,必须认真确认。

2.2 实用感官诊断法

感官诊断是直接通过人的感觉去检查、识别和判断设备在运行中出现故障部位、现象和性质,然后由大脑做出判断和处置的方法。它和我国传统中医诊断时的“望闻问切、辨证施治”如出一辙,通过维修人员的眼、鼻、耳和手的感觉,加上对设备运行状况的调查询问和综合分析,达到对设备状况和故障做出判断的目的。

2.3 对换诊断方法

这种方法是采取更换配件的方式来处理的方式,更换新液压元件或将其他采煤机同型号液压元件,将怀疑有问题的采煤机液压元件进行替换检查。如果故障被排除,则证明故障出在该液压元件上。这种对换诊断方法简单易行,但须判断准确,且要有相应液压元件。

2.4 电脑诊断法

随着机电液一体化在采煤机的广泛应用,单一的压力测试手段已不能满足现场鉴测的需要,未来的采煤机肯定要配备有电脑,能对部分故障自行诊断,并在显示屏上显示出来,可根据显示去查找故障。

3 小结

对于采煤机液压系统故障判断,需要维修工人从多方面入手,这需要维修人员长时间的总结分析,才能准确、快速的判断并处理故障。

参考文献:

[1]王启广.液压传动与采掘机械[M].徐州:中国矿业大学出版社,2005.

助理工程师工作小结范文5

关键词:杉木;种子园;良种;对比分析

中图分类号:S791.27 文献标识码:A DOI:10.11974/nyyjs.20160632173

1 材料与方法

1.1 试验材料

以福建省杉木第3代种子园、第2.5代种子园种子,江西省信丰县林木良种场杉木第2代种子园、第1代种子园种子,江西省安福县国营陈山林场陈山红心杉种子园种子,广西省融水种源种子为参试材料,以江西省信丰县商品种为对照开展杉木生长对比试验。2010年春在江西省信丰县林木良种场苗圃育苗,2011年2月营建对比试验林。

1.2 试验方法

试验地位于江西省信丰县林木良种场南坪工区,地处E114°50′,N25°05′,属亚热带湿润气候类型,雨量充沛,年平均温度18.9℃,年降水量1600mm。试验地为杉木人工采伐迹地,海拔270~310m,缓坡地,中坡,坡向东南,土壤主要为变质岩发育的红攘,土层厚80M以上,土壤肥沃。2011年2月造林,选择坡度相近,海拔、坡位相同,土壤厚度一致的地段为试验地,5次重复,7个处理,每列10株,每个处理号重复2次,每个重复140株,株行距为2m×2m。根据杉木速生丰产林培育技术规程抚育管理。2013年12月每木调查树高、地径,2014年12月调查树高、地径。

2 结果与分析

2.1 地径

造林后4a生时地径平均年生长均超过1.9cm(见表1)。福建3代、福建2.5代、信丰2代、信丰1代、陈山红心杉、信丰商品种、广西融水种源的地径年平均生长量分别为:2.21cm、2.04cm、2.02cm、2.07cm、1.92cm、1.94cm、1.98cm,它们在Ⅱ类地上的表现均超过杉木速生丰产林标准。造林后4a福建3代地径生长显著高于其余的6个良种,其表现为:“福建3代”>“信丰1代”>“福建2.5代”>“信丰2代”>“广西融水”>“信丰普通种”>“陈山红心杉”。

2.2 树高

造林后3~4a杉木良种树高生长表现良好。造林后4a的树高平均年生长量均超过1.0m(见表1)。福建3代、福建2.5代、信丰2代、信丰1代、陈山红心杉、信丰商品种、广西融水种源的树高年平均生长量分别为:1.22 m、1.11m、1.11m、1.16m、1.07m、1.12m、1.12m,它们在Ⅱ类地上的表现均超过杉木速生丰产林标准。造林后4a福建3代树高生长显著高于其余的6个良种,其表现为:“福建3代”> “信丰1代”> “福建2.5代”、“信丰2代”>“信丰普通种”、“广西融水”> “陈山红心杉”。

3 小结与讨论

开展杉木种子园良种幼林期生长对比分析,对以后选择优良良种造林提供依据。因此,杉木种子园良种幼林期生长对比分析对林农在杉木后期造林方面获得更多的经济效益做出贡献。本研究利用杉木种子园良种在江西省信丰林木良种场开展生长对比分析,对其6个杉木良种4a地径、树高生长进行分析,数据分析表明试验林平均年生长分别为1.13 cm、2.04m。其中福建3代地径年平均生长量达到2.21cm,树高年平均生长量达到1.22m,较江西信丰商品种大13.92cm和8.93%。在Ⅱ类地上的表现均超过杉木速生丰产林标准(二类地7a生杉木平均树高达到5.1m以上,平均胸径达到7.0cm以上)。结果表明,福建3代良种与其它良种相比生长更优势,有利于提高商品林的经济效益,减少其抚育成本。由于试验林林龄仅为4a,良种的后续生长表现还有待于进一步观测。

参考文献

助理工程师工作小结范文6

Elekta Precise 直线加速器具有可靠的安全连锁系统,可以保证设备本身的安全及患者的精确治疗。但由于加速器存在高压、静电,又集气、液、电、微波等于一体,机械结构也就相对较为复杂。现将在工作中碰到的特例介绍如下,供同行们参考。

1床故障

1.1故障现象:治疗床做横向运动时,时动时不动,但升降和纵向均可移动,系统报错table clutch和long.dem。观察治疗床控制柜面板上的 LED故障指示灯,发现x方向1和4灯亮,比对说明书,即DEMAND STUCK(请求受阻)初始化和DEMAND FAULT(请求错误)接触器受阻。

1.2故障分析与修复:治疗床的横向运动过程如图1所示。控制盒拨轮的滑动改变电位器的阻值,然后把信号输入LTU,LTU(Logic Control Translator Unit)把输入其中的信号转换为正确的电平输出。LCU(Logic Control Unit)接受来自治疗床控制系统的数字或模拟信号后,产生输出信号来控制开关功能。其中,模拟信号输出以控制电机的速度,逻辑信号输出则为控制管理系统的其他部分提供操作数据。XMD(X Motor Drive)接受来自(Logic Control Translator Unit)的信号,当“Enable”信号为0v时则提供输出,从而启动电机,治疗床则开始横向运动。

治疗床的控制柜面板上有5组LED,分别表示x(纵向)y(横向)z(升降)、i(等中心)和GENERAL的状态,每组10个指示灯,其代表的意义见表1。

表1请求受阻初始化使能 读信号使能错误 总线失败请求错误 接触器受阻运动出错(仅限Z方向) 电机停止(逻辑控制单元)粗调/检测电位器不一致 电机停止(电平转换单元)上限 高压开启下限 禁止辐射过流(仅限Z方向) 防撞出错“C”形臂检测出错(仅限I方向) 防撞连锁短路在正常状态下。只有第5组LED,即GENERAL的1、2(从上往下数)亮。从故障指示灯分析,应该是横向床的指令出了故障。我们按照图1治疗床产生动作的过程,仔细检查控制盒的拨轮,发现x方向的拨轮稍微有些发涩,因为床的运动就是通过拨轮改变电位器的阻值来控制其速度和方向,故判断是x方向拨轮连接的电位器毁坏。用万用表测量其两端阻值,发现拨轮滑动时阻值变化断续不连贯,而其有时阻值为0。由于4个拨轮的电位器固定在一块电路板上,故更换新的电路板,故障消失。

2高压电缆故障

2.1故障现象:开机时,机器报10-5 trp T( 靶方向)和10-5 trp G(枪方向), 对照说明书,初步认定真空系统故障。

2.2故障分析与修复:Elekta Precise 直线加速器真空系统如图2所示。它有二个子真空:一个20L/S的三极真空泵,用于速调管和电子枪,另一个20L/S的三极真空泵,用于加速管和偏转磁铁的真空室。

步入机房戴手套触摸离子泵表面,感觉不烫。关掉离子泵电源,用机械泵抽离子泵真空,抽完后,合上离子泵电源,用万用表分别测量两个离子泵的电压,离子泵电源电压不下降,正常情况下电压降至零点几伏为正常,一般从5v开始下降。直线加速器报错继续,,触摸离子泵不烫发现不工作,量其阻值无穷大,说明离子泵坏的的可能性小些。然后量其离子泵电源电压输出约5kv为正常输出,最后应用排除法测量高压电缆发现有阻值,枪方向和靶方向阻值分别为10欧姆和384欧姆。断定两根高压电缆有问题,更换后该故障消失。

3小结