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摘要:
随着现代社会的不断发展,生活、生产对于能源的需求不断增长,促进了我国煤矿企业的发展,但是不少煤矿企业不注重安全生产,出现盲目争抢资源、越界开采等问题,给煤矿人员的生命安全埋下隐患。为了有效避免巷道掘进工程出现安全事故,采用超前探放水技术能够有效提升掘进工程的安全性能,预防生产事故的发生。
关键词:
1910掘进工作面及存在问题
1.1工作面位置
910工作面为二水平一采区,地面标高在1439m~1446m,井下标高在1234~1254m,910工作面地面位置位于井田南部麻黄头村东林地、耕地、沟谷,无居民居住。910工作面井下位置北部为908工作面采空区;西部为一采区回风大巷、轨道大巷、胶带大巷;南部、东部为实体煤(未采区域)。910运输顺槽、回风顺槽上覆为410工作面采空区,对910工作面掘进有一定的影响。910工作面走向长1278米(从9煤运输大巷开始)、倾向长150米、面积191700m2,可采储量估算204万吨。
1.2工作面水文地质情况
(1)9#煤层直接充水含水层为太原组上部砂岩裂隙含水层,属弱富水性含水层;关于奥灰水,910工作面内9#煤层最低底板标高为1234m,均在本井田内奥灰水位标高(1057-1058m)之上,不存在奥灰水带压开采情况。(2)910工作面北部相邻908综采工作面采空区,两工作面间留设20米保护煤柱,在回采908面过程中有少量老塘积水,可能通过导水裂隙涌入910掘进工作面中。(3)910工作面回风顺槽上覆为410综采工作面采空区,老塘内有一定量的残余积水,910工作面掘进后,可能通过导水裂隙涌入910掘进工作面内,造成滴、淋水现象。(4)在两道低洼处设置临时排水点,配备排水能力不低于50m3/h的水泵,并保证随时可正常启用,确保巷道不出现积水现象。
1.3构造及煤层赋存情况
根据908运输顺槽切眼停头处打超前钻探13米揭露F1斜交正断层,倾角70度,断层落差在5~7米左右;910运输顺槽从9煤运输大巷开窝向前掘进735米左右、910回风顺槽向前掘进581米左右将见F1断层。对盘煤层错下,周围煤层顶、底板受F1断层影响较为破碎易冒落。910运输、回风顺槽向前掘进煤层有褶曲现象,煤层在2~5度起伏变化。4煤与9煤层间距平均54米左右。910工作面煤层厚度为8.7~12.5m,煤层平均厚度为10.3m,煤层距地表最近距离为82m,最远距离153m。煤层赋存情况良好,呈水平结构,略有起伏,结构单一。
1.4水量及水压预计
从理论来说,巷道上部土层含水不会对工程造成较大威胁,但是在掘进过程中可能导致上部土层出现缝隙,而这可能导致水分直接灌入缝隙中,进而形成水流通道,特别是在雨季或冰雪融化时期,对巷道掘进工程造成较大影响,可能发生渗水、涌水以及裂隙变大等问题。排除地震、洪水等突发事故的影响,仅以常见土地渗水作为标志,应用大井法计算该工作面最大涌水量为93.42m3/h;应用狭长巷道法计算该工作面最大涌水量为85.23m3/h;根据煤矿最大深度计算该工作面最大水压应该<1.5MPa。
1.5存在的问题及建议
本次巷道掘进过程中,根据相关规定应用高密度电法与瞬变电磁法进行检测,发现巷道附近存在空气,但未能明确采空区的具体部位,因此,需要采用超前探放水技术,早期发现采空区,并排空其中的积水,降低突水事件发生率,保障910工作面的生产安全。
2超前掘进探放水工程设计
2.1超前探放水目的
应用超前探放水技术主要是为了降低910工作面的安全隐患,并明确采空区具体位置,进而为后续排水工作提供科学依据,提高生产的安全性,保障工作人员的生命安全。
2.2工程设计
《煤矿防治水规定》中明确指出,煤矿巷道掘进过程中对于采空区探放水时,需要科学布设探水孔,并将探水孔的间距保持在3m的最佳距离。文章主要针对超前距、允许掘进距离、帮距以及孔间距等参数的设定进行阐述。(1)超前距:在掘进巷道探水过程中,很难一次就探查到积水区,通常是在不断的探水和掘进的循环之下,探水孔始终超过掘进工作面一段距离,这段距离被称为超前距。本次工程中的超前距为30m。(2)允许掘进距离:其是指安全掘进相关标准。本次工程中的允许掘进距离为70m。(3)帮距:其是指运输机与采空区之间必须保持的距离。一般情况下帮距为20m。(4)钻孔密度:在允许掘进终点,探水孔之间的间距,本次研究中钻孔密度为3m。
2.3超前探放水工程布置
在910工作面辅助巷道882m处以及回风巷921m处发现异常区,由于无法确定采空区具体位置,所以在距离异常区150m处开始超前探放水工程。
3施工工艺及技术要求
将钻机调整至合适的角度和位置,并结合实际情况确定钻机的方位角以及倾斜角,并使用数学模型观察各参数的可行性和科学性。使用探测工具对各参数进行校验。在安置好排水管后,连接排水管,使用排水泵抽出采空区积水,当水量逐渐减小后,关闭阀门,等待12h后进行2次排水,直至无明显积水。在软土岩层使用复合钻头钻进,若出现硬岩层,可使用人造金刚石钻头钻进,使用冲洗液清洗。全部调整到位后,开始钻孔,在钻机架上预先做好深度标记,利用深度标记进行成孔深度控制,并由电流表的数值判断是否进入持力层。在施工过程中,采用双控标准控制孔深,既满足有效桩长,又保证桩端进入持力层≥50cm。在大面积施工前,首先进行试钻工作,共试验3个孔,由此取得钻孔的合适参数。钻进过程中需要随时观察周围地质变化,并记录各项参数以及冲洗液的使用情况。钻井过程中要严格按照相关规范和标准做好记录工作。在确定好钻孔位置后,需要由测量人员做好标记后,再由施工人员进行现场确认,进而保障钻孔位置、方向、倾斜角以及深度等参数的科学性。钻孔后也要不断进行钻进方向、角度的矫正,避免出现施工误差。未经过上级部门批准,不得擅自更改施工计划。加强巷道支护工程的施工管理,并且要预备排水能力超过910工作面渗水量的排水泵。定期检测巷道支护设备以及通风情况。当钻孔内水压超过1.5MPa时,需要安装防喷设备,预防积水从钻孔内喷出,影响工程的进行。在钻进过程中,一旦出现土质松软、钻孔返水、水量增长等现象,需要立即停钻;若孔内压较大,需要立即记录深度,并向煤矿企业报告,寻找专人勘测实际情况,预防紧急事故的出现。
4探放水效果
本期工程共进行了90个探放水孔施工,经实际观测和后期检验大部分为干孔,只有两个顶孔放出近5000m3水(上覆410采空区积水),一个前探孔放出少许F1断层裂隙水。应用超前探放水技术能够探查采空区及井下其他水源,观测有无积水或有毒气体存在,能够保障巷道掘进工程的有序开展,降低安全事故的发生率。
作者:夏友平 单位:徐矿集团城煤业有限公司
参考文献
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